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案例分析导致炉况失常的原料使用和基本操作

2020-04-21
  一炉况失常原因分析投产初期,由于原燃料条件差,炉料成分波动大、高炉基本操作制度没有完全掌握,生产情况时好时坏。  高炉生产波动的主要表现为:长期堵风口,炉缸不活。长期

  一炉况失常原因分析投产初期,由于原燃料条件差,炉料成分波动大、高炉基本操作制度没有完全掌握,生产情况时好时坏。

  高炉生产波动的主要表现为:长期堵风口,炉缸不活。长期堵风口操作,炉缸初始煤气流分布不合理,炉缸工作不均匀,炉撮波动大,高炉经常出现低炉温,炉温波动范围大波动范围。鼓风不足、调剂不当。高炉原配套使用的4号风机(大风机)出现故障,换成1号风机(小风机),风量由1.1oom,/min降至840m3/min,为维持原有鼓风动能,堵3个风口操作近2个月。换回大风机后不到3个班,风口全部捅开,风量、风压、矿批、焦炭负荷全部恢复到位。加人炉风量提高冶炼强度时,没有采取适当疏松边缘的装料制度,而是继续维持全正装,高炉炉况出现波动。在炉况不稳定,高炉不易接受风温、风量情况下,工长在炉况调剂上把握不准确,造成了不必要的炉况不顺。坐料后恢复炉况过急,导致再次悬料。事故频发,炉况恶化。换上4号风机的第4天,由于4号风机控制系统出现故障,半小时内风机连续自动放风20次,相当于坐料12次,个别风口灌渣,进一步恶化了炉缸工作状况。铁口失常,渣铁出不净。铁口工作状况不稳定,铁口过浅,为防止跑大流,经常减风出铁,造成送风制度不稳定,加剧了炉况波动。在铁口失常、渣铁出不净、炉子受憋、压差升高情况下,高炉上部调剂失误,实行大矿批、正分装,进一步恶化了炉况。2019年2月1日,又换回4号风机(大风机)。2月上旬,3号高炉炉况基本稳定,各项技术经济指标也有所改善。换上4号风机一段时间后,由于操作和外界因素的影响,高炉顺行又遭到破坏,崩、坐料频繁,各项技术经济指标恶化。

(完)

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