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常见问题

新型式锅炉构件管材的爆裂问题剖析

2020-04-21
  1理化检验  1.1外观检查  爆管位于后拱管鼻子弯处,爆口附近管径无明显胀粗。  管子爆口处外形尺寸:长约1.5 m,宽约1 m,爆口边缘呈树枝状并有放射裂纹,炉管外壁呈明显的

  1理化检验

  1.1外观检查

  爆管位于后拱管鼻子弯处,爆口附近管径无明显胀粗。

  管子爆口处外形尺寸:长约1.5 m,宽约1 m,爆口边缘呈树枝状并有放射裂纹,炉管外壁呈明显的被烧烤的碳黑色,其长度为1.8 m,存在白色炉垢痕迹,管子表面有严重的腐蚀麻坑,其内壁也呈现明显的碳黑色,并形成厚厚一层结垢和氧化皮,厚度在1.5~2.0 mm.由于内壁的腐蚀,使管子爆口处的有效壁厚明显减簿,现壁厚为1.0~2.7 mm.

  1.2化学成分分析

  在失效的爆管完整处截取试样,进行了成分分析,其分析结果见1.

  1.3力学性能试验

  由于爆口管段为后拱水冷壁鼻子弯管处,管段已进行了弯管变形,无法取标准的拉力试样,并且此管段运行了较长时间,性能已有很大变化。因此,未做拉力试验,只做了硬度和压扁试验(见2)。

  1.4金相检验

  在爆口附近,将爆管剖开,分别取2个金相试样,即炉膛辐射面和背火面:其辐射面金相组织为铁素体,珠光体完全分解,全部脱碳,其管内壁晶粒度为5~6级,外壁为1级,并存在裂纹和较厚氧化皮;其背火面金相组织为铁素体及少量珠光体,其晶粒度为8级。在离爆口较远、完好管段处取酸蚀试样,试样表面未见明显的表面缺陷。

  2结果分析

  该锅炉是蒸汽锅炉,饱和蒸汽出口压力为2.45 kgf/cm2,受热面管壁温度≤480℃。从1、2可以看出,炉管符合国标GB3087-1999中20钢的化学成分要求。洛氏硬度正常,压扁未见缺陷。背火面金相组织属20钢的正常金相组织,晶粒度较细。所以炉管所用原材料没有混料,符合20钢锅炉用钢要求。

  该锅炉由于低压运行,不能满足自然循环水压要求,造成管内工质流量小、流速低,管壁温度波动较大。按照设计和安装要求炉膛辐射区域的后拱管应加绝热层,但运行过程中,爆管的绝热层剥落,金属(波纹金属软管用途)裸露在炉膛火焰中,因此炉管有一段呈现烧烤的碳黑色。  后拱管鼻子弯处正处于炉膛火焰中心区,长时间炉膛火焰过度冲击,管壁温度急剧升高,造成管子金属严重过热,甚至过烧,从辐射面的金相组织上分析,金属已完全脱碳,珠光体全部消失,只留下铁素体组织,其晶粒料大。由这些特征断定,爆口附近管壁温度超过900℃,远远超出了20钢管壁温度,并导致过烧裂缝和氢损伤。  产生氢损伤有以下两个原因:

  (1)爆管处,管子直接辐射产生过热。

  (2)低压运行,导致热偏差、水力偏差,产生过烧。

  这两个原因互相起作用,恶性循环,高温条件下,水蒸气与管子金属产生如下反应:

  4H 2 O+3Fe→Fe 3 O 4 +8H.这样,管子内壁形成了氧化物和氢原子,氢原子穿入金属晶粒之间与扩散的碳发生反应:4H+C→CH 4↑。这样,使管子加速脱碳,珠光体完全消失,形成甲烷在金属晶粒之间不断聚集,产生很高压力,形成了沿晶氢腐蚀裂缝。

  另外,从外观检查看,炉管有严重的麻坑及白色炉垢,用户水处理呈偏碱性,这样加速了氢腐蚀。

  3结语

  (1)完善后拱管鼻子弯段处表面绝热层,并应经常检查、监督。

  (2)完善燃烧系统配套设备,保证锅炉正常运行,避免减压运行。

  (3)加强锅炉水循环水处理,达到pH值要求值。

(完)

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